时间:2023-03-20 16:29:09
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一、故障的调查与分析
这是排故的第一阶段,是非常关键的阶段,主要应作好下列工作:
1、询问调查在接到机床现场出现故障要求排除的信息时,首先应要求操作者尽量保持现场故障状态,不做任何处理,这样有利于迅速精确地分析故障原因。
2、现场检查到达现场后,首先要验证操作者提供的各种情况的准确性、完整性,从而核实初步判断的准确度。由于操作者的水平,对故障状况描述不清甚至完全不准确的情况不乏其例,因此到现场后仍然不要急于动手处理,重新仔细调查各种情况,以免破坏了现场,使排故增加难度。
3、故障分析根据已知的故障状况按上节所述故障分类办法分析故障类型,从而确定排故原则。由于大多数故障是有指示的,所以一般情况下,对照机床配套的数控系统诊断手册和使用说明书,可以列出产生该故障的多种可能的原因。
4、确定原因对多种可能的原因进行排查从中找出本次故障的真正原因,这时对维修人员是一种对该机床熟悉程度、知识水平、实践经验和分析判断能力的综合考验。
5、排故准备有的故障的排除方法可能很简单,有些故障则往往较复杂,需要做一系列的准备工作,例如工具仪表的准备、局部的拆卸、零部件的修理,元器件的采购甚至排故计划步骤的制定等等。
下面把电气故障的常用诊断方法综列于下。
(1)直观检查法这是故障分析之初必用的方法,就是利用感官的检查。
①询问向故障现场人员仔细询问故障产生的过程、故障表象及故障后果,并且在整个分析判断过程中可能要多次询问。
②目视总体查看机床各部分工作状态是否处于正常状态(例如各坐标轴位置、主轴状态、刀库、机械手位置等),各电控装置(如数控系统、温控装置、装置等)有无报警指示,局部查看有无保险烧煅,元器件烧焦、开裂、电线电缆脱落,各操作元件位置正确与否等等。
(2)仪器检查法使用常规电工仪表,对各组交、直流电源电压,对相关直流及脉冲信号等进行测量,从中找寻可能的故障。例如用万用表检查各电源情况,及对某些电路板上设置的相关信号状态测量点的测量,用示波器观察相关的脉动信号的幅值、相位甚至有无,用PLC编程器查找PLC程序中的故障部位及原因等。
(3)信号与报警指示分析法
①硬件报警指示这是指包括数控系统、伺服系统在内的各电子、电器装置上的各种状态和故障指示灯,结合指示灯状态和相应的功能说明便可获知指示内容及故障原因与排除方法。
②软件报警指示如前所述的系统软件、PLC程序与加工程序中的故障通常都设有报警显示,依据显示的报警号对照相应的诊断说明手册便可获知可能的故障原因及故障排除方法。
(4)接口状态检查法现代数控系统多将PLC集成于其中,而CNC与PLC之间则以一系列接口信号形式相互通讯联接。有些故障是与接口信号错误或丢失相关的,这些接口信号有的可以在相应的接口板和输入/输出板上有指示灯显示,有的可以通过简单操作在CRT屏幕上显示,而所有的接口信号都可以用PLC编程器调出。
(5)参数调整法数控系统、PLC及伺服驱动系统都设置许多可修改的参数以适应不同机床、不同工作状态的要求。这些参数不仅能使各电气系统与具体机床相匹配,而且更是使机床各项功能达到最佳化所必需的。因此,任何参数的变化(尤其是模拟量参数)甚至丢失都是不允许的;而随机床的长期运行所引起的机械或电气性能的变化会打破最初的匹配状态和最佳化状态。此类故障多指故障分类一节中后一类故障,需要重新调整相关的一个或多个参数方可排除。
(6)备件置换法当故障分析结果集中于某一印制电路板上时,由于电路集成度的不断扩大而要把故障落实于其上某一区域乃至某一元件是十分困难的,为了缩短停机时间,在有相同备件的条件下可以先将备件换上,然后再去检查修复故障板。
鉴于以上条件,在拔出旧板更换新板之前一定要先仔细阅读相关资料,弄懂要求和操作步骤之后再动手,以免造成更大的故障。
(7)交叉换位法当发现故障板或者不能确定是否故障板而又没有备件的情况下,可以将系统中相同或相兼容的两个板互换检查,例如两个坐标的指令板或伺服板的交换从中判断故障板或故障部位。这种交叉换位法应特别注意,不仅硬件接线的正确交换,还要将一系列相应的参数交换,否则不仅达不到目的,反而会产生新的故障造成思维的混乱,一定要事先考虑周全,设计好软、硬件交换方案,准确无误再行交换检查。
(8)特殊处理法当今的数控系统已进入PC基、开放化的发展阶段,其中软件含量越来越丰富,有系统软件、机床制造者软件、甚至还有使用者自己的软件,由于软件逻辑的设计中不可避免的一些问题,会使得有些故障状态无从分析,例如死机现象。对于这种故障现象则可以采取特殊手段来处理,比如整机断电,稍作停顿后再开机,有时则可能将故障消除。维修人员可以在自己的长期实践中摸索其规律或者其他有效的方法。
二、电气维修与故障的排除
电气故障的分析过程也就是故障的排除过程,因此电气故障的一些常用排除方法在上一节的分析方法中已综合介绍过了,本节则列举几个常见电气故障做一简要介绍,供维修者参考。
1、电源电源是维修系统乃至整个机床正常工作的能量来源,它的失效或者故障轻者会丢失数据、造成停机。重者会毁坏系统局部甚至全部。西方国家由于电力充足,电网质量高,因此其电气系统的电源设计考虑较少,这对于我国有较大波动和高次谐波的电力供电网来说就略显不足,再加上某些人为的因素,难免出现由电源而引起的故障。
2、数控系统位置环故障
①位置环报警。可能是位置测量回路开路;测量元件损坏;位置控制建立的接口信号不存在等。
②坐标轴在没有指令的情况下产生运动。可能是漂移过大;位置环或速度环接成正反馈;反馈接线开路;测量元件损坏。
维修人员通过故障发生时的各种光、声、味等异常现象的观察,认真察看系统的各个部分,将故障范围缩小到一个模块或一块印刷线路板。
例1:数控机床加工过程中,突然出现停机。打开数控柜检查发现Y轴电机主电路保险管烧坏,经仔细观察,检查与Y轴有关的部件,最后发现Y轴电机动力线外皮被硬物划伤,损伤处碰到机床外壳上,造成短路烧断保险,更换Y轴电机动力线后,故障消除,机床恢复正常。
二、自诊断功能法
数控系统的自诊断功能,已经成为衡量数控系统性能特性的重要指标,数控系统的自诊断功能随时监视数控系统的工作状态。一旦发生异常情况,立即在CRT上显示报警信息或用发光二极管指示故障的大致起因,这是维修中最有效的一种方法。
例2:AX15Z数控车床,配置FANUC10TE—F系统,故障显示:
FS10TE1399B
ROMTEST:END
RAMTEST:
CRT的显示表明ROM测试通过,RAM测试未能通过。RAM测试未能通过,不一定是RAM故障,可能是RAM中参数丢失或电池接触不良一起的参数丢失,经检查故障原因是由于更换电池后电池接触不良,所以一开机就出现上述故障现象。
三、功能程序测试法
功能程序测试法就是将数控系统的常用功能和特殊功能用手工编程或自动编程的方法,编制成一个功能测试程序,送入数控系统,然后让数控系统运行这个测试程序,借以检查机床执行这些功能的准确性和可靠性,进而判断出故障发生的可能原因。
例3:采用FANUC6M系统的一台数控铣床,在对工件进行曲线加工时出现爬行现象,用自编的功能测试程序,机床能顺利运行完成各种预定动作,说明机床数控系统工作正常,于是对所用曲线加工程序进行检查,发现在编程时采用了G61指令,即每加工一段就要进行1次到未停止检查,从而使机床出现爬行现象,将G61指令改用G64(连续切削方式)指令代替之后,爬行现象就消除了
四、交换法
所谓交换法就是在分析出故障大致起因的情况下,利用备用的印刷线路板、模板、集成电路芯片或元件替换有疑点的部分,从而把故障范围缩小到印刷线路板或芯片一级。
例4:TH6350加工中心旋转工作台抬起后旋转不止,且无减速,无任何报警信号出现。对这种故障,可能是由于旋转工件台的简易位控器故障造成的,为进一步证实故障部位,考虑到该加工中心的刀库的简易位控器与转台的基本一样。于是采用交换法进行检查,交换刀库与转台的位控器后,并按转台位控器的设定对刀库位控器进行了重新设定,交换后,刀库则出现旋转不止,而转台运行正常,证实了故障确实出在转台的位控器上。
五、原理分析法
根据CNC组成原理,从逻辑上分析各点的逻辑电平和特征参数,从系统各部件的工作原理着手进行分析和判断,确定故障部位的维修方法。这种方法的运用,要求维修人员对整个系统或每个部件的工作原理都有清楚的、较深的了解,才可能对故障部位进行定位。
例5:PNE710数控车床出现Y轴进给失控,无论是点动或是程序进给,导轨一旦移动起来就不能停下来,直到按下紧急停止为止。
根据数控系统位置控制的基本原理,可以确定故障出在X轴的位置环上,并很可能是位置反馈信号丢失,这样,一旦数控装置给出进给量的指令位置,反馈的实际位置始终为零,位置误差始终不能消除,导致机床进给的失控,拆下位置测量装置脉冲编码器进行检查,发现编码器里灯丝已断,导致无反馈输入信号,更换Y轴编码器后,故障排除。
六、参数检查法
数控系统发现故障时应及时核对系统参数,系统参数的变化会直接影响到机床的性能,甚至使机床不能正常工作,出现故障,参数通常存放在磁泡存储器或由电池保持的CMOSRAM中,一旦外界干扰或电池电压不足,会使系统参数丢失或发生变化而引起混乱现象,通过核对,修正参数,就能排除故障。
例6:G18CP4数控磨床,数控系统是FANUC11M系统,故障现象使机床不能工作,CRT显示器无任何报警信息。
检查机床各部分,发现CNC装置及CNC与各接口的连接单元都是好的,最后分析是由于外部干扰引起磁泡存储器内存储数据混乱而造成的,因此,对磁泡存储器存储内容进行了全部清除,重新按手册送入数控系统各种参数后,数控机床即恢复正常。除了上面介绍的几种检查方法外,还有测量比较法、敲击法、局部升温法,电压拉编法及开环检测法等,这些方法各有特点,维修时应根据故障现象,常常同时采用几种方法,灵活运用,对故障进行综合分析逐步缩小故障范围,以达到排除故障的目的。
线切割机床常见故障
故障现象可能原因排除方法
1.贮丝筒不换向,导致机器总停。行程开关SQ3或SQ2损坏。
换行程开关SQ3或SQ2。
2.贮线筒在换向时常停转。
1.电极线太松;
2.断丝保护电路故障。1.紧电极丝;
2.换断丝保护继电器。
3.丝筒不转(按下走丝开按
钮SB1无反应)。
1.外电源无电压;
2.电阻R1烧断;
3.桥式整流器VC损坏,造成保
险丝FU1熔断。1.检查外电源并排除;
2.更换电阻R1;
3.更换整流器VC,保险丝FU1。
4.丝筒不转(走丝电压有指
示且较正常工作时高)。1.碳刷磨损或转子污垢;
2.电机M电源进线断。1.更换碳刷、清洁电机转子;
2.检查进线并排除。
5.工作灯不亮。保险丝FU2断更换保险丝FU2。
6.工作液泵不转或转速慢。1.液泵工作接触器KM3不吸合;
2.工作液泵电容损坏或容量减
少;1.按下SB4,KM3线包二端若有
115V电压,则更换KM3,若
无115V电压,检查控制KM3
线包电路;
2.换同规格电容或并上一只足
够耐压的电容
7.高频电源正常,走丝正常,
无高频火花(模拟运行正常
切割时不走)。1.若高频继电器K1不工作,则
是行程开关SQ3常闭触点坏;
2.若高频继电器K1能吸合,则
引言随着电子技术在发动机上的广泛应用,汽车维修工学会维修电控发动机显得更加重要。下面就电控发动机在启动电路正常情况下无法启动时,如何对故障进行诊断与排除进行阐述。
一、无法启动的诊断程序
1、向用户询问有关情况并填写有关表格。了解故障发生的时间、发生条件(如气候条件、道路状况及发动机工况等);故障现象或症状;故障发生频率;是否进行过检修以及检修过哪些部位等。找出故障的依据,以作为验收参考。
2、外观检查及故障再现。即试车和外观检查。试车进一步证实用户所讲的故障现象,使自己心中有数,根据具体情况具体分析,并作出正确判断。因为有时候用户所讲的故障现象不够清楚。外观检查可以查出比较明显的故障。如检查电气与电子控制系统的部件有无丢失;电气线路的连接器或接头有无松动脱接;导线有无断路、搭铁、错接及烧焦痕迹,管路有无折断、错接或凹瘪等。
3、进行基本检查。即燃油供给系统、空气供给系统和点火系统的基本检查。
4、读取故障代码。当以上三步无法解决问题就必须进行这一步。根据具体情况,选择用随车诊断或车外诊断进行读故障代码。如果有故障代码,就按故障代码表指示的故障原因和部位逐一排除故障。如果没有故障代码,但故障症状依然存在,就根据现象,联系原理,进行推理分析,确定故障所在可能部位(也可以参看有关资料上的“故障征兆表”)。同时还可以用模拟试验来判断,尽量缩小故障范围。
5、如果按上述程序诊断检修仍不能排除故障,说明发动机可能有机械故障和其他故障。
6、检修排除故障后,必须进行故障代码清除。最后试车检验,证实故障是否已排除。否则重新诊断故障并排除。
二、具体操作步骤和工作要点
对于电控汽车发动机无法启动,要从点火系统、燃料供给系统、空气供给系统、机械方面和ECU等几方面来考虑分析和判断。具体操作步骤如下:
1、检查点火系统。
(1)检各缸是否有火。拆下火花塞,将分缸线插接上火花塞并搭在缸体上,启动发动机,观察跳火情况是否正常。也可以用正时灯夹住各缸高压线,观察正时灯的闪烁情况。还可以用点火测试仪进行检查。
(2)有分电器的汽车,如果分缸线无跳火,还要进一步检查中央线是否有火。若中央高压线有火而分缸线无火,则说明是分电器故障。应给予更换。博士论文,无法启动。若中央高线也没有火,则需要进行如下检查。
(3)检查继电器和保险丝是否良好。否则更换新件。
(4)检查点火线圈。拔下点火线圈插头,检查点火线圈初级、次级线圈的电阻是否符合标准,否则更换。
(5)检查点火器。博士论文,无法启动。检查点火器的电源及搭铁;检查ECU对点火器的脉冲信号:功率晶体管是否导通和截止。博士论文,无法启动。
(6)检查控制点火的传感器。检查发动机的曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器和转速传感器,可同时检查空气流量传感器或进气压力传感器等。如果确定传感器故障,就更换新件。不能确定的,就先检查传感器到ECU的线路是否导通和ECU给传感器的电源电压。
(7)初步外部观察检查ECU。是否有变形、泡水、烧焦等。
2、检查油路
(1)检查是否有油。拆下燃油分配管与进油管的连接处,打开点火开关(不起动),观察是否有油来。若无油来,则应进一步检查燃油系统相关元件及其电路。首先检查EFI保险丝、EFI继电器,再检查油泵及其电路。若均良好,则应进一步检查曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、空气流量传感器/进气压力传感器以及ECU。若有油,就检查油压是否符合标准。在燃油滤清器到喷油器之间断开并接上油压表,启动发动机,观察油压应在200~300KPa之间,否则进一步检查燃料供给系统相关元件,即燃油泵、滤网、喷油器、燃油滤清器等。
(2)检查喷油器。a、电阻检测。低电阻型电阻应为1~3欧,高电阻型电阻应为13~18欧。如果电阻为无穷大,则应更换新的喷油器。b、电压的检测:把点火钥匙打到on档,应有12V左右的电压。c、控制脉冲的检测:拆下喷油器插头,并在插头上接上LED灯,启动发动机,LED灯应闪烁。如果LED灯不闪烁或不发光,说明喷油器电源电路、燃油泵继电器或ECU故障。d、检查喷油器的堵塞和滴漏。
3、检查气路:a、空气滤清器是否堵塞。博士论文,无法启动。b、怠速控制阀是否关闭或卡死。c、真空管是否脱落。d、各种连接卡箍是否拧紧。
4、检查机械部分。
首先看发动机是否能转动,然后用缸压表检查气缸压力,若缸压不在800~1300KPa范围或压差超过标准。则要检查配气正时、缸垫、正时皮带、活塞环密封性、气门密封性等。
5、检查电脑(ECU)
首先进行外观检查,是否有变形、烧伤、泡水、插脚折断等;然后检查线路;检查电源及搭铁,必要时进行解体检查。
实践证明,汽车电子控制系统故障绝大多数都发生在传感器、执行器、连接器和线束等元件上,ECU出现故障的可能性很小,汽车行驶10万公里,ECU故障约占总故障的1‰。因此,检查排除电子控制系统故障主要是检修零部件、连接器和线束。只有确认所有零部件正常之后,才能判定ECU故障。
三、电控汽车无法启动的故障诊断与排除实例
(一)一辆94款凌志LS400轿车
故障现象:很长一段时间,停了一个晚上后,启动困难,启动后工作正常。过了一段时间,无论怎么打马达,都无法启动。
故障检查:由于驾驶反映的故障现象为停一个晚上后难启动,所以开始怀疑为燃油泄漏,使残余油压不够而无法起动。因此,先检查油压,经检查油压正常,排除油路故障。进一步检查电路,用点火测试仪检测高压电路,无点火迹象。检查正时皮带无折断或缺齿,最后用万用表检查控制点火的主要传感器——曲轴位置传感器,无信号输出。于是拆下正时皮带罩、正时皮带等,将曲轴位置传感器取出来进一步检查,发现其头部布满油泥(由于曲轴前油封漏油造成),使其无法接收到信号盘发出的转速信号。
故障排除:更换曲轴前油封,并清理曲轴位置传感器头部的油泥,装复后试车,容易启动,工作正常。
故障分析:这个故障是由于曲轴前油封漏油而飞溅到曲轴位置传感器和信号盘上,造成头部有油泥而无法接收到信号盘发出的转速信号,使ECU无法收到转速信与而不发出点火、喷油指令,因此发动机无法启动。
(二)97款猎豹越野车
故障现象:一辆猎豹越野汽车,在一次长途行驶后停几天,欲再次使用时,发动机无法启动。
故障检查:考虑到车辆是长途行驶后出现的发动机不能正常启动,首先对油路进行检查。检查发现,其燃油供给系统各管路和接头均无破损渗漏处,油箱内油充是干净、油泵供油正常、油压正常;用点火测试仪对点火系进行检查,发现无高压电产生。进一步对低压线路进行检查,发现分电器信号传感器无信号输出。因此怀疑分电器故障。可是更换了一个新的良好的分电器后重新启动,故障依旧。因此怀疑可能是分电器不转动造成无信号输出,于是打开分电器盖,启动发动机,发现分火头不转动,初步判断为正时皮带断裂,进一步拆开检查,果然是正时皮带断裂。博士论文,无法启动。但是更换上新的正时皮带后,故障依旧。因此怀疑气门可能被顶坏。最后,检查气缸压力。所有气缸压力均低于300KPa,说明气门已被顶坏而漏气造成无法启动。
故障排除:按照技术要求更换新品正时皮带和气门后,装复试车,发动机能容易启动、运行正常。
故障分析:据了解,该车行驶了15万公里而没有按规定的要求按时更换正时皮带(每8-12万KM更换一次),加之长途行驶过程中,正时皮带在大负荷,高温等恶劣环境下长时间工作,就加剧了皮带的老化。车停驶几天后,当发动机再次起动时,此时由于机油浓度较大,各运动部件之间几乎均为干磨擦,因而启动阻力较大,所以曲轴驱动其他机构时正时皮带的转动张紧力也相对加大,而该车的正时皮带断裂后,配气机构便停止运动,部分气门处于打开状态,而驾驶员还继续打马达,使曲柄连杆机构仍在运动,活塞和气门相互顶撞,造成气门损坏而关闭不严,使气缸漏气,压力变低而无法启动。
(三)一辆95款本田雅阁2.0轿车
故障现象:一辆95款本田雅阁轿车,在高速路上行驶,突然自动熄火后,再无法启动。
故障检查:首先对燃油供给系统进行检查,所有部件正常,油压正常。接着对点火系统进行检查,用点火测试仪检查发现,高压线无火。接着对低压电路及有关点火控制的传感器(如曲轴位置传感器等)及其线路进行检查,发现其技术状况良好,于是怀疑高压线圈存在故障,用万用表对高压线圈进行检查,发现一次线圈良好,二次线圈断路。
故障排除:由于该高压线圈位于分电器内部,无单件更换,只能更换分电器总成,装复试车,工作正常。
故障分析:该故障是高压线圈正常老化而造成断路使汽车无法点火而不能启动。
(四)99款猎豹越野汽车
故障现象:驾驶员反映,该车开始时行驶100多公里就自动熄火而无法启动,但休息20分钟左右,又可启动并正常行驶。后来,发展到每行驶30~50公里后又出现以上情况,驾驶员有时无意(怀疑油泵故障)用木棍敲油箱后又可启动行驶。
故障检查:当我们到现场时车又可启动,按驾驶员所述,怀疑是油泵故障,于是更换完油泵后进行试车,当行驶了30多公里时,故障又重新出现。可判断不是油泵故障,也不是油路故障,初步判断点火电路故障。于是用点火测试仪检测高压线点火情况,发现无火。进一步检查发现分电器上的转速传感器和上止点传感器无信号输出。
故障排除:更换新的分电器总成,装复试车,容易启动,工作正常。博士论文,无法启动。
故障分析:该车的转速与上止点信号传感器是装在分电器里,是光电式传感器,传感器上的发光元件和光敏元件在高温下容易失效而无转速信号和上止点信号输送给ECU,ECU收不到该信号而不发出点火、喷油指令,因而发动无法启动。这是一个典型的间歇性熄火故障。
本文针对于船舶轮机的故障排除思路,主要进行如下几个方面的探讨。一是,船舶轮机设备出现故障的原因,主要从隔离型交点、旁通型交点以及共用型交点等3个交点寻找原因。二是,对船舶轮机设备故障的排除方法进行了具体的分析,三是,具体的研究了一个船舶舵机出现故障的实例。进而完成本论文主要探讨的内容。下面就进行具体的探讨。
1 船舶轮机设备出现故障的原因分析
1.1 隔离型交点
隔离型交点主要像柴油机的汽缸盖等,主要特征是温度不同,压力不同的两种工质进行热交换,在进行热交换的过程中出现故障。常见的故障主要有低压系统的压力过度升高或者是高压系统的压力过度降低导致故障的出现[1]。例如:像柴油机的水箱出现了油花的现象,主要是由于柴油机的汽缸垫床遭到损坏,导致淡水冷却系统和柴油机的高压燃气出现了隔离的问题。
1.2 旁通型交点
旁通型交点主要像柴油机淡水冷却系统中的安全阀以及节温器等等,主要是在工质的参数发生变化的时候,工质会通过阀门流通到其他的回路当中。旁通型交点出现的主要故障有执行机构无法进行动作以及工质流量不足等情况[2]。像:舵机的转舵油缸常常发生不能动作的情况,主要就是由于安全阀出现泄漏的情况,并且泄漏的情况非常的严重。
1.3 共用型交点
共用型交点主要出现故障是如果其中的一台被控制的设备出现了问题之后,那么也会影响到另外一台被控制设备,进而两台被控制设备都会出现不能动作的情况。例如:船的舵机在正常运行的时候突然不来舵,主要是由于一台不工作的舵机油泵液压伺服变量机构被电焊渣卡死,进而使舵机不能进行正常的转舵。
2 轮机设备故障的排除方法分析
2.1 排除故障应遵守的原则
在进行船舶轮机设备故障排除的时候,我们应该遵守以下3个原则。一是,先考虑比较常见的故障。也就是说,在船舶轮机出现故障的时候,我们应该先寻找比较常见的故障原因,如果在常见的故障中,我们没有寻找到原因的话,那么再从不常见的故障中寻找原因。二是,我们应该先考虑外部的故障原因,再考虑内部的故障原因[3]。外部原因就是指一些比较直观部位的原因,而内部原因就是在机器内部出现的原因,从机器的外表看不出来。三是,我们还应该遵照先简单后复杂的原则,也就是我们在分析船舶轮机的故障的时候,应该先从简单的故障原因入手,可能导致船舶轮机出现故障的原因有好几种,因而我们应从简单的故障原因如今,本着先简单后复杂的原则,能够提高故障排除工作的效率。
2.2 排除故障的方法分析
排除故障的方法主要有三种。一是,主要利用进出压力表进行设备故障的排除,像往复泵启动之后流量太小所导致的故障我们还可以利用泵吸排压表的方法进行排除[4]。具体如图1所示。二是,我们应该关注设备在出现故障之前的保养和维护。主要是应该注意设备上次检修的项目,所使用的时间等。例如:某船的比例式控制液压系统出现了压力低的故障,经过分析和查证,主要是由于比例式溢流阀先导针阀损坏所导致的故障。在解决故障之前,维修人员经过了解在故障发生之前该系统的滤油器进行过保养。三是,利用相关的设备不断的缩小故障的范围,通过缩小故障的范围,降低排除故障的难度。
图1 泵吸排压力表故障排除思路
3 故障排除实例分析
某船的电动液压舵机出现转舵慢的故障。我们可以先将故障的发生部位不断的缩小。首先,我们可以把舵机的跟踪操舵转换为非跟踪操舵。在转换之后,如果要是故障消除了的话,那么说明在有AEG的电气上出现了故障。如果在转换之后故障没有消除,那么说明故障主要出在有变向变量泵的油路上[5]。其次,我们还可以把舵机的左泵工作转换为右泵工作。如果要是故障消除的话,那么在左泵的油路上出现了故障,如果要是故障没有消除,那么说明在两泵的共同点上出现了故障。这样的故障主要是当1台单向阀卡死在开启的位置的时候,辅泵的流量会被主泵的流量吸收,进而只能让另外一台的主泵变量机构进行强行的拉动,会不断的导致另外一台变量机构的流量变小,进而出现转舵慢的情况,导致故障的发生。
4 结束语
本文通过对船舶轮机设备故障的排除思路进行了具体的分析和探讨,通过本文的研究,我们了解到,在进行船舶轮机故障的排除过程中,我们应该了解出现故障比较常见的原因,把握排除故障的原则,并且全面的掌握排除故障的方法,全面的做好船舶轮机的故障排除工作,提高工作效率,促进船舶轮机的良好运行。
参考文献
[1] 王金祥,严忠平.排除船舶轮机设备故障的“思路型”做法[J]. 机电设备. 2010(02).
[2] 朱远龙,包志强,刘卫国. 某型柴油机系泊试验时的故障分析与排除[J]. 中国修船. 2009(06).